मैं एक असतत एच-ब्रिज सर्किट का निर्माण करने के लिए एक यथोचित मांसाहार 12 वी विंडस्क्रीन वाइपर मोटर चला रहा हूं। सर्किट नीचे है (EDIT: बड़े PDF के लिए यहां देखें , StackExchange आपको छवि का विस्तार करने की अनुमति नहीं देता है):
RM: यहां बड़ी imgur छवि देखें - ये सिस्टम द्वारा सहेजे जाते हैं लेकिन केवल छोटे आकार में प्रदर्शित होते हैं। "नई टैब में खुली छवि" के माध्यम से भी सुलभ
बोर्ड को ऊपर लाना, मैंने 100% शुल्क-चक्र (गैर-पीडब्लूएम) मोड के साथ शुरू किया, और इसे कार्यात्मक पाया, इसलिए मैंने कम-साइड एन-चैनल MOSFETs में से एक PWMing शुरू किया। यह भी ठीक लग रहा था, हालांकि आगमनात्मक स्पाइक से पुल के पीडब्लूएम साइड पर उच्च-पक्ष वाले स्कूटी में ध्यान देने योग्य हीटिंग।
फिर मैंने उच्च-और निम्न-पक्ष MOSFETs को पीडि़त करने के प्रयास में प्रेरक स्पाइक्स को अधिक कुशलता से फैलाने का प्रयास शुरू किया। यह भी, (जो कि शायद मृत समय की अत्यधिक मात्रा थी), ठीक काम कर रहा था, शीर्ष-साइड डायोड शांत रहने के साथ।
हालांकि, ड्यूटी साइकिल लाइव को अलग करने के लिए एक स्विच का उपयोग करने के बाद इसे चलाने के बाद, मैंने लगभग गति को गिरा दिया। 95% ड्यूटी चक्र 25%, कुछ मैंने पहले कई बार किया था। हालांकि इस अवसर पर, एक पॉप और अचानक उच्च वर्तमान ड्रा था, और TC4428A MOSFET ड्राइवरों को उड़ा दिया था।
ये एकमात्र घटक थे जिन्होंने उड़ा दिया - MOSFETs स्वयं ठीक हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से किसी भी शूट-थ्रू muppetry पर शासन कर रहा हूं। मेरा अब तक का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण या तो आगमनात्मक किकबैक की अत्यधिक मात्रा है, या (अधिक संभावना है) मोटर से बहुत पुनर्योजी शक्ति से निपटने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए। TC4428A की पुल (18V, पूर्ण अधिकतम 22V) के भीतर सबसे कम वोल्टेज रेटिंग है, और मुझे लगता है कि वोल्टेज बहुत तेज़ी से बढ़ गया है।
मैं इस बोर्ड के 12V पक्ष को पुराने जमाने की लीनियर बेंच-टॉप पॉवर सप्लाई से चला रहा था, इसके और बोर्ड के बीच अपेक्षाकृत लंबे लीड्स थे। मुझे लगता है कि यह वास्तव में वोल्टेज वृद्धि को नष्ट करने में सक्षम नहीं था।
मुझे नहीं लगता कि MOSFETs के डायनेमिक लोड के मामले में TC4428As ओवरलोड थे; मैं अपेक्षाकृत कम गति (लगभग 2.2kHz) पर PWMing कर रहा था, और MOSFETs के पास विशेष रूप से उच्च गति वाला गेट चार्ज नहीं है। वे ऑपरेशन के दौरान शांत रहने लगे, और इसके अलावा, ए और बी ड्राइवरों को उड़ा दिया, केवल ड्राइवर बी पीडब्लूएम होने के बावजूद।
क्या मेरी परिकल्पना उचित है? क्या कहीं और है जो मुझे दिखना चाहिए? यदि ऐसा है, तो बोर्ड के चारों ओर कुछ गोमांस टीवीएस डायोड का उदार छिड़काव (बिजली आपूर्ति इनपुट पर और पुल आउटपुट टर्मिनलों के बीच) ओवर-वोल्टेज स्थिति से निपटने के लिए एक उचित तरीका है? मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक स्विचिंग ब्रेकिंग-रेज़िस्टोर टाइप सेटअप में जाना चाहता हूं (यह केवल "थोड़ा" 2.5 ए-या-तो 12 वी गियर मोटर है ...)।
अपडेट करें:
मैंने 12 वी आपूर्ति टर्मिनलों (एक SMCJ16A ) पर 1500W TVS रखा है ; यह सिर्फ 20 वी के तहत ब्रेकिंग के दौरान ओवर-वोल्टेज को क्लैम्पिंग करता प्रतीत होता है (यह आपूर्ति वोल्टेज दिखाता है; एक समान तरंग MOSFET फाटकों और 0V के बीच देखी जाती है):
यह सुंदर नहीं है, और यह शायद अभी भी बहुत अधिक है (SMCJ16A की क्लैंपिंग वोल्टेज 26V अधिकतम वर्तमान 57A है, जबकि हमारे TC4428A निरपेक्ष अधिकतम 22V है)। मैंने कुछ SMCJ13CAs का आदेश दिया है और एक को आपूर्ति में, और एक को मोटर टर्मिनलों में रखा जाएगा। मुझे डर है कि यहां तक कि एक बीफ़ 1.5kW टीवीएस के साथ भी यह चलने वाला नहीं है; आप देख सकते हैं कि यह एक अच्छा 80ms या तो के लिए clamping प्रतीत होता है, जो एक टीवीएस के लिए एक लंबी अवधि है। उस ने कहा, यह अच्छा लग रहा है। बेशक शाफ्ट पर वास्तविक भार के साथ ... शायद मैं सब के बाद एक स्विचिंग ब्रेकिंग रोकनेवाला समाधान लागू कर सकता हूं।